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第二章 采铜

第三节 辅助设施建设

一、供电
铜官山铜矿矿区主要供电设施为总变电所。在完成采选工程建设后,逐步对矿区的供电设施进行建设。电源采用35千伏双回路进线,一为357号线路,接铜陵发电厂,二为252号线路接华东电网,在总变电所安装2台1万伏安变压器,由总变电所安装19路64伏高压输电线通往选矿、水泥生产系统及井下配电站和主要设备点。
铜山铜矿于1965年6月建成120匹马力临时发电站,并建立总变电所,引接由南京110千伏线路经铜官山至铜山矿输电。1979年由国家投资,新建了安(庆)殷(汇)110千伏输电线路,铜山矿采用“T”形接线至矿区,并在总降压变电所增设一台8000千伏安变压器,1981年投入运行。原9500千伏安变压器代替柴油发电机组作为备用电源。
狮子山矿用电来自铜官山供电所。1962年建成35千伏输电线路,1974年增加1台3200千伏安主变压器,并又建一条35千伏线路与凤凰山铜矿接通。1977年4月,安装1台10000千伏安主变压器投放运行。1978年4月,对狮(子山)——凤(凰山)输电线路进行改造,电源由新桥变电所输入,导线全长11.5公里。
凤凰山铜矿于1962年4月,完成1条21公里的35千伏输电线路建设,1968年3月开始进行矿区内供电线路施工,1969年11月供电设施竣工投入使用,到1985年共安装各类变压器38台。
金口岭铜矿第一套和第二套供电系统分别于1973年8月和1974年完工投产,变电能力均为3200千伏安,二套系统共安装SEL—3200/35主变压器2台,GR—1600伏高压电容器柜。截止1985年底,全矿共建有5个变电所,安装各类变电器22台。
二、供水
铜官山铜矿矿区供水设施采用工业与生活用水分开建设,工业用水分为选厂供水与井下供水二个系统。铜陵市自来水厂水源由3个供水站分别输入老庙基山500吨水池,天山水池和小铜官山800吨水池,200吨水池,把生活用水送至居民区。
铜山铜矿在1956年筹建时建成一临时供水泵站,1959年11月建成秋浦河供水系统,总储水量1000吨,1962年8月增建1000吨水池、1969年11月,建成长江水源供水泵站,设计供水能力为每昼夜1.3万吨,采用二级输送。
狮子山铜矿简易生产时,生产用水主要靠坑内水、尾矿溢流水及少量溪水,且供水设施简陋。1965年建成泵塘输水管道,总长3743.11米,到1977年,日供水能力达5000吨。1978年,狮矿净化站竣工,日供水能力10000立方米,1985年,狮矿共建有供水泵房6座。
凤凰山矿矿区供水工程1965年开始建设,1969年3月竣工,日供水3000吨。1976年建成长江供水设施,1979年12月建成回水泵房,安装2台水泵和4964米供水管道及2座回水池。
金口岭铜矿于1978年底建成回水泵房,同时建成2个100吨和300吨蓄水池,投入生产使用。
三、排水
铜官山铜矿坑下排水采用2个系统:老庙片排水系统和宝山矿段排水系统。老庙片排水系统采用分段接力排水方式,老庙片坑下涌水量为10000吨/日,地表汇水面积约60万平方米,雨季涌水量增大为12000吨/日。宝山片排水方式采用二段接力排水,排水能力为840立方米/小时。
铜山矿区排水共设有前山正32米9号井泵站,前山0米泵站,铜山0米泵站,主井负40米中段泵站,前山南新区负257米泵站5个泵站。
狮子山铜矿到1985年末,建有排水泵站14个,主要排水设备20台。
凤凰山铜矿排水设施于1968年2月开始建设,1969年12月竣工,建有99平方米尾砂泵房,1971年建成坑下负40米主泵房排水工程。1976年建成负120米中段排水工程。1985年3月建成投产负360米永久性排水设施。
金口岭铜矿于1973年6月,建成负171米泵房,排水能力为140~150立方米/时·台。1981年元月建成负296米中段水泵房,排水能力为135立方米/时,水仓均采用平行双巷式。
四、供风
铜官山铜矿建有5个压风机站。老庙压风机站装有2台100立方米空压机,2台84立方米空压机;尾山压风机站装有2台40立方米空压机和2台60立方米空压机;溶剂压风机站装有1台40立方米空压机,1台40立方米压风机。
铜山铜矿于1958年底安装3台120立方米/分压风机,1958年3月至1959年4月安装了坑内压风机。
狮子山铜矿于1962年建成空压机房235平方米,安装压风机4台,排风量为105立方米/分,1978年,又增加3台压风机,到1985年,共安装压风机9台,其中103立方米压风机1台,60立方米压风机4台,40立方米压风机4台。
金口岭铜矿于1980年建成集中供风系统,供风能力为305.3立方米/分,1981年11月,笔山采区空压机迁移至主井空压机房,1982年5月投入运行。
五、通风
铜官山铜矿通风采用分区通风,在各矿建有独立的通风系统。全矿分成4个通风区,通风系统内采用对角式通风方式,于各矿段的一侧设置主回风井,安装主扇风机。
狮子山铜矿基建时期,坑内采用总负压通风,1964年,按中央对角两翼通风方式所需总风量和工作面数,分别以排尘风速0.25米/秒和0.5米/秒计算,第一期总风量为42立方米/秒,第二期总风量63立方米/秒,1965年施工。1967年,东风井通风设施竣工,安装轴流风机1台,1982年将电动机更换为185千瓦,并调整了叶轮角度。1977年老鸦岭矿区通风设施竣工,为对角单翼通风方式,安装了1台260千瓦轴流风机。
凤凰山铜矿于1974年底完成南风井通风设施,安装1台轴流式通风机。1981年3月建设北风井通风设施,1982年1月完工,安装1台轴流式通风机,供风量为100—130立方米/秒。
金口岭铜矿按矿体分布及开采状况,通风设施建设采用金口岭采区和笔山采区二个独立的通风系统。金口岭采区原设计为两翼对角式通风,1980年改为单一对角式通风。笔山采区采用对角式通风和平行双巷通风网络。金口岭采区风井安装1台轴流式风机,排风量为26—70立方米/秒,1980年1月投入使用。笔山采区于1985年10月进行通风设施改造,安装GK—45型风机,排风量为27.8—49立方米/秒。
六、运输提升
铜官山铜矿主井系统用双箕斗提升,容积2.1立方米,翻转式。粉矿回收装置采用小罐笼提升。全矿所生产的矿石都集中到负55米中段运输提升,然后用电机车拉到老庙基山,合并到该矿段系统处理。
狮子山铜矿负40米以上中段矿石提升井实际提升能力为2000吨/日,双箕斗提升,电机容量200千瓦,箕斗载重2840公斤,容量1.5立方米。主井粉矿回收提升容器为非标准罐笼。坑下运输采用机车牵引,2立方米卸底式矿车运输。地面运输于1979年5月建成混合井至选矿车间的矿石运输道,配备电机车3台,侧卸式2立方米矿车30辆。
金口岭铜矿矿石运输提升采用罐笼提升,主井采用洛阳产双筒单绳经绕式卷扬机,罐笼规格3.3×1.45米,载重10吨,年提升能力14.4万吨,1975年投入使用。副井采用抚顺产双筒单绳经绕式卷扬机,最大提升能力2.5吨。
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