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第一章 交通运输

第一节 公路


安徽公路建筑始于民国9年(1920年)建成的泗县至五河县的商办公路。民国26年(1937年)抗日战争前夕,全省兴建公路5731公里,但线型差,等级低,无路面,缺桥涵,科技水平低下。此后由于时局动荡,战火不断,建国前夕全省能勉强在晴天通车的公路仅2088公里。
建国以后,公路建设实行建设与改造并举的方针,以技术进步推动公路建设,取得巨大成就。1987年,全省公路通车里程已达2.86万公里,完成客运量2.43亿人次、货运量7271万吨。此外,1986年动工实施的安徽公路建设史上规模最为宏大的“18.1.6.7”工程(即拓宽改造以合肥为中心、通往15个地(市)所在地的18条干线公路,兴建安徽第一条高等级公路—— 312国道合肥至周庄段,兴建皖西南6条山区公路,兴建贯通黄山、太平湖、九华山旅游区的7条旅游公路)正在顺利进行。
在公路建设事业的发展中,道路、桥涵工程科技水平的提高起到了重大的推动作用。
一、道路工程
建国前,道路工程技术极端落后,全省没有一条合格的公路。建国初期,在公路整修中坚持公路技术标准,采取路基、路面并重的做法,路基工程完成后立即铺筑泥结碎石路面,有的公路加铺了简易砂石路面,有效地增加了晴雨通车里程。1954年全省推广采用级配磨耗层保护路面,从根本上改善了路面状况。1955年又首创利用天然砂礓铺路。1957年,全省公路好路率达83.3%,在全国以“路面好,绿化好,养护成本低,革新工具成效显著”而闻名。1964年开始铺筑渣油路面,1973年开始铺筑水泥混凝土路面,再加上施工中一些新技术、新工艺的应用,公路路面实现了由低级、中级向次高级、高级的过渡。1987年,全省2.86万公里通车公路中,符合国家等级公路技术标准的为2.23万公里,占78%。
〔砂礓路面〕
砂礓即“砂石工石”,系含有粘土砂粒的钙质团聚体,按强度不同分为面砂礓与钢砂礓。1954年,阜阳专区在蚌阜(蚌埠~阜阳)路铺筑路面时,因石料奇缺,曾打算以当地蕴藏丰富的砂礓代替碎石,但又因其含泥量大、强度低不敢使用。此后,省交通厅委派公路局副局长、工程师戴凯前往现场查勘,并会同工程技术人员、道班工人组织试铺,按照面、钢砂礓的不同结构和强度,分别采用泥结和水结的方法,碾压成型。经行车试验,质量与泥结碎石路面等同,平整坚实,雨天不翻浆。1955年5月,在阜阳至曹店段正式铺筑108公里,成为全国第一条砂礓路面。与碎石路面造价相比,每公里节约材料和运杂费1.7万元,而且取材容易,施工简便,并可清除砂礓给农田耕作带来的困难,具有显著的经济效益和社会效益。
〔粉煤灰筑路〕
粉煤灰与石灰混合产生的水硬性凝胶有一定强度,而且随着时间的延续其强度会继续增长。因此,利用粉煤灰与石灰混合,加上其它填充材料铺筑路面基层,板体性好,防水、防冻性能强。这项技术自1975年由省外引进后,由马鞍山市公路站、合肥市公路站等单位丁德岩等试验推广成功,并取得了新的成就。
1976年,省公路部门开始试验以粉煤灰与石灰、碎石拌合作为路面基层材料,并逐步掌握了这种材料的结构形式、级配方法、力学性能和强度增长规律,制定了施工工艺流程和质量控制方法。1983年进行了小面积试铺,截至1986年,淮南、马鞍山、合肥、淮北等市共修筑应用粉煤灰路面基层47.5公里,计38.2万平方米,用灰20万吨,不但保证了工程质量,节约投资7%~20%,而且化害为利,减少了环境污染和占用农田。
1982~1983年,马鞍山市公路站在马向(马鞍山~向山)路施工中,用纯粉煤灰填筑深5.3米、填方量1846立方米的水塘,路基强度达到要求,节约投资50%左右。
〔再生沥青路面〕
该技术系省公路勘测设计院、全椒县公路管理站等单位谢立体等研究完成。其主要内容是将被损坏或废弃的沥青路面油层,挖掘翻松、破碎,加入适量粘结剂和新矿料,分别采用热拌或冷拌工艺将其重新使用。1981年开始研究,先经室内试验后在合浦(合肥~浦口)路试铺870米。经一年时间的行车检验,试铺路面坚强密实,稳定性良好,可与新建沥青路比美。据计算,利用废旧沥青路面油层铺路,每千平方米可节约沥青1.8~3.5吨,节约矿料25~55立方米,工程造价降低30%~59%,而且减少了废旧油层造成的路障和对环境的污染,具有显著的经济、社会效益。
〔振动碾压水泥混凝土路面〕
该项技术是用振动压路机振碾干硬性混凝土密实成型的施工新工艺,由省公路勘测设计院等单位吴钧枢等于1981年开始研究,经过多次试验,终于在1986年在合芜(合肥~芜湖)路巢湖段试铺成功。试铺路面共5段,总长460米,宽3.75米,其中单层160米,双层300米,基本上解决了前几次试铺中未能解决的平整度问题,并掺用了粉煤灰作为配合料,取得了良好效果。交付使用后,水泥路面长期保持完好。振碾水泥混凝土是对传统的塑性和低塑性混凝土工艺的重大革新,经济效益显著。根据在肥东店埠路面应用该项技术测算,水泥用量平均节约20%(不掺粉煤灰)和31%(掺用粉煤灰),造价降低15%,工期提前一个月。掺用粉煤灰作配合料还可提高路面强度和密实性,降低混凝土抗折弹性模量。
〔沥青油池太阳能远红外综合利用〕
该项技术自省外引进,是利用太阳能使沥青融化后流入锅内,再通过电热远红外的作用,将沥青加热到工作温度(摄氏160~180度)供铺路使用。1983~1986年间由巢湖地区公路总站、庐江县公路站等单位尹正球等试验推广成功,并在油池构造上作了局部改进。
从1983年开始,庐江县公路站、安庆市公路处、阜阳县公路站分别建成容量为120吨、350吨、120吨的太阳能和远红外加热沥青油池,并在引进技术的基础上增加了回油装置,控制了溢锅现象。实践证明,使用这种油池熬制沥青,与使用燃煤油锅相比,其优点是:克服了温度难于控制、油质得不到保证的缺点,油体受热均匀,化油质量良好;克服了露天高温作业劳动强度大,易发生烫伤事故以及油烟污染环境等缺点,基本上实现了无污、无烟的文明安全生产;成本降低三分之二至四分之三,热效率提高5~ 6倍,节能效果达80%左右。
〔两轮压路机〕
1984年,省公路机械厂黄业宽等研制成功“2Y 3/4两轮压路机”。该机是以柴油机为动力的自行式光轮静碾压实机械,适用于小型路面和广场的压实、表层的辗压罩面、路面和广场的修补等。其外形美观,结构合理,主要技术参数、性能符合部颁标准。它的研制成功填补了国内光轮压路机3/4吨规格的空白。
二、桥梁工程
安徽桥梁建造历史悠久,据统计全省有古桥4651座,其中以石拱桥居多。建国以后,交通运输部门一方面对传统石、木桥型进行技术革新,一方面不断研究,采用新桥型、新结构、新技术,促进了桥梁建设事业的发展。截至1987年,全省共有公路桥梁4674座,计14.4万延米,其中砖石拱及钢筋混凝土等永久性桥梁占99%以上。建成了淮河上第一座特大公路桥梁五河淮河大桥;此外,蚌埠和凤台两座跨越淮河的特大公路斜拉桥也开工兴建。
〔石拱桥技术革新〕
建国后,安徽建造石拱桥技术的革新有:(1)拱圈石料规格多样化,不要求全部采用规格整齐的条石,也可用块石、卵石;(2)拱轴线采用悬链线或其它与荷载压力线接近的线型,以充分发挥石料的抗压强度;(3)拱圈尽可能采用等截面,并分层(环)砌筑,以便施工和节省拱(支)架材料;(4)在软基土地区建桥,进行基础技术处理,使全省山区、平原都能建造。这些技术革新促进了石拱桥建造的迅速发展,使之成为安徽公路桥梁中数量最多的桥型,并出现了一批具有相当技术水平的大型石拱桥。
从1963年开始,全省进行了公路干线木桥改为石拱桥工程,至1967年完成改造任务的70%,从根本上改变了公路运输常因桥毁而路断的局面。
1964年,全长285.5米、4孔、单跨50米的怀远涡河桥建成,是省内最早建成的大跨径石拱桥。
1966年,全长68.9米、单孔净跨50米的霍山东风桥建成,主拱圈全部采用块、片石分环浆砌,灌入水泥石子混凝土,拱架采用土拱胎,是当时省内最大跨径的乱石拱桥。
1969年,太湖百里大桥峻工,全长120米,单孔净跨80米,是省内跨径最大的石拱桥。
1983年,位于黄山风景区温泉的揽胜桥建成,单跨50米,桥高38米,建筑高度居全省石拱桥之首。
〔扁壳桥试建〕
1974~ 1977年间,大岩(大渡口~岩寺)公路上的歙县北米扁壳桥试建。桥长40.5米,单孔净跨20米,桥面宽7.4米,两侧各设一米宽人行道。桥身下部为石砌重力式U型桥台;上部为周边简支矩形等曲率扁壳拱,壳体共分16块,预制拼装,壳厚14厘米,两侧各一根边肋采取整根预制、装配施工。该项技术的特点是:建筑高度低,刚度大,受力好,结构合理,材料省,造价低,并可预制装配施工。竣工后经模拟挂车80级荷载水压静载裸壳试验、汽车动载试验,全部达到设计要求。
〔五河淮河大桥新工艺〕
1974年经周恩来总理批准,在五河县境新建淮河公路桥(07403工程),1975年动工。为了探明河床覆盖层厚度和地质情况以满足技术设计的需要,省公路工程处勘测设计队大胆采用泥浆钻孔方法,完成钻孔6个,总进尺571.21米,最大孔深100.4米,成功地实现百米深孔泥浆护壁钻探新工艺。在施工中,第一次使用“深水大直径超长钻孔灌注桩”、“预应力箱梁暗管悬拼”、“高桩承台吊模施工”等新技术,以及“低温涂胶”、“长桩取芯”、“快速钻进”、“硬层下沉护筒”、“箱梁孔道检补”、“T构和T梁起重机组”等新工艺,解决了压浆串孔、长管穿束、拼装变形上翘等施工中出现的问题,保证了施工进度和质量。1977年通过国家验收正式交付使用。大桥全长1031.26米,桥面行车道宽9米,两侧人行道各宽1.5米,桥下净高8米,可通行500吨级船队。
1978年,省零七四零三工程总指挥部委托合肥工业大学魏春鸣等研制成“低温固化环氧树脂胶”用于五河淮河大桥。克服了桥梁在冬季寒冷期拼装胶结施工的困难,从而缩短工期,节省投资。胶接部位经鉴定,其拉应力、压应力、剪切应力等力学强度均超过设计指标。该成果除成功地用于安徽省五河淮河大桥外,还用于上海苏州河曹家渡桥和兰州黄河大桥。
三、汽车保修与节油
建国前没有国产客、货汽车,运输工具极少且破旧不堪。汽车保修多为手工操作的修理铺。建国后,随着公路运输的发展,汽车修理与保养亦逐步扩大、完善。1987年全省公路运输部门已拥有营运车辆13678辆,其中货车9258辆,客车4334辆,车型以解放(CA 141)、东风(EQ 140)为主。由于历史原因,货车车型仍较杂,计14种。
随着汽车运输事业的发展,全省16个地市的交通运输部门,都成立有保修设备较齐全的汽车修理厂与保养场。通过对汽车的维修保养,1987年重点汽车运输企业的客车完好率为91.5%,货车完好率为92.5%。运输企业内部亦狠抓燃油节约,1987年重点汽车运输企业燃油消耗节约面客车为79.4%,货车58.7%。
〔革新保修机具〕
1974年,省汽车运输公司倡导、鼓励科技人员革新汽车保修机具,以实现保修作业机械化、技术检测仪表化,取得较好效果。同年年底,仅六安汽车运输公司第三、第四车队,就研制成卧式零件清洗机等革新机具70项、118件。第三车队进行单车二级保养,9名工人仅用100分钟就完成全部作业。1979年,全省不少运输公司、车队完成了地沟化保养作业,零件清洗机,机油、黄油加注器等革新项目,大部分实现了保养作业机械化。
〔低温镀铁〕
1975年,芜湖、蚌埠等汽车修理厂相继从外省引进“不对称交直流低温镀铁新工艺”,用于修复汽车的轴类零件。用低温镀铁代替原来的镀硬铬工艺可提高工效15倍,成本降低90%~95%,并可减轻劳动强度,减少对环境的污染,可修复范围超过了镀硬铬工艺。在推广应用过程中,芜湖江南汽车修理厂又不断探索改进,进一步保证电镀电流的稳定,提高镀件结合强度,使镀层厚度由0.02毫米增加到0.1毫米,并研制出“无刻蚀镀”。蚌埠汽车修理厂为解决笨重大件无法在槽内镀铁的难题,研制出“槽外镀铁”新工艺,使修复范围由汽车轴类零件扩大到船用尾轴、大型矿山机械设备的轴类零件等。该项新工艺给运输部门带来显著的经济、社会效益。
〔三元件射流化油器〕
1978年,合肥工业大学、蚌埠市交通局等单位梁鸿铭等研制成功“ASH 101并联三元件射流化油器”。该项成果在结构上应用3只射流元件并联,直接喷射由汽油泵送来的有压油流,不用浮子室装置,大大减少了化油器内可动部件的数量,使其结构简化,工作稳定,使用维修方便。根据发动机台架试验结果,该化油器在1600转/分时的油耗为227克/马力·小时,比部颁标准(255克/马力·小时)节油11%。
〔风扇离合器〕
风扇离合器是省交通科学研究所在1981年承担的“汽车综合节油技术”研究项目中的一个子项目。1984年,该项综合节油技术通过省级鉴定,节油效果达23.76%。其中由该所杨永清等研制的“AJ-F型解放牌汽车风扇离合器”,是新型节能装置,适用于解放牌CA-10B、CA-10C和CA-15各型汽车及其改装车。该离合器采用温控气动干式锥摩擦传动,并利用原车节温器兼作温度传感元件,根据冷却水温变化自动控制气路的通断,压缩空气推动锥形离合器接合或分离,使风扇运转或停转。实测证明,在环境温度不高于摄氏20度时,运行车辆装用该离合器能节油3%~5%,暖车耗油量减少四分之一强。装用该离合器不需变动原车冷却系统各部件的安装位置,且改制件较少,容易制造。其风扇的离合完全自动控制,不增加驾驶员负担,节油幅度又只受气温、负荷和车速影响,与驾驶技术、保养等关系不大。装用该离合器,大大缩短了冷车起动预热时间和降低暖车过程的耗油量,在冬季低温时节油效果更显著。
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