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马鞍山民用煤气生产,是以马钢焦炉煤气作气源,经脱萘、脱硫净化后进入气柜,由加压风机加压、调压站调压后输送到用户。气源从焦化厂直径1420毫米的焦炉煤气管道上接出,经直径600毫米支管送往净化站。白天,马钢生产用气量大,民用供气减少甚至中断;夜间,马钢生产用气少,民用供给量增多。但民用气的用气高峰均在白天,由此决定民用气必须采用夜间进柜储气,白天输出供气的运行方式。
[脱萘]
焦炉煤气虽经脱萘,但每标准立方米仍含萘200~400毫克。1980年以前,马鞍山民用煤气无脱萘设施,冬季时常因素形成结晶堵塞管道,影响居民正常用气。为减少萘堵,1980年建成一座直径2米、高12米的脱萘塔。脱萘采用轻柴油喷淋,使煤气中的萘溶解于轻柴油中,以降低其含量。脱萘时间一般从上年10月至次年4月。经过脱萘处理,民用煤气中萘含量降到每标准立方米70毫克,接近国家规定的含萘标准,民用煤气管道萘堵现象大为减少。
[脱硫]
焦炉煤气中硫化氢含量为每标准立方米4000~6000毫克,是国家规定的民用煤气硫化氢含量的200~300倍。马鞍山民用煤气采用干式脱硫法,设脱硫干箱4座,每座干箱内有4层脱硫剂。投产初期,脱硫剂采用铸铁屑掺以一定量的木屑、石灰和水,经氧化后制成。氧化需要5~6个月时间,周期长,劳动量大。后改用黄土(藻铁矿)掺入木屑、石灰水作为脱硫剂,在3座脱硫干箱串联的情况下,硫化氢含量每标准立方米减至20毫克以下,达到了国家规定的民用煤气硫化氢含量标准。
[调压]
马鞍山民用煤气从1976年11月投产至1978年底,由于用户较少,用气量不大,靠气柜本身的压力供气。1979年春,为保证高峰用气,开始使用加压风机和调压设备,并采用常规中、低压二级管网供气。4台加压风机为罗茨式,额定出口压力均为5000毫米水柱,调定出口压力为3500毫米水柱,其中3台风机的风量为每小时4800立方米,另一台为每小时2400立方米。调压设备采用雷诺式调压器,调压器进口压力一般大于1000毫米水柱,出口压力为150毫米水柱。经风机加压后的煤气,通过中压管道送至各调压站,由调压器调压后输入低压管道送往用户。
马鞍山民用煤气主要供给居民用气,用气高峰时间是早、中、晚作饭时间,其它时间用气很少,特别是夜间用气量甚少。为此,1979年5月起,民用煤气白天采用中压供气,夜间利用储气柜自身压力低压供气,大大节约了电能。
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